技术探索
锡槽底砖在使用过程中容易出现的问题及原因

实际生产中发生的由底砖质量问题引起的事故主要有以下几方面。
(1) 锡槽底砖冒泡,气泡上浮冲击未硬化的玻璃带,在玻璃下表面形成凹坑(板下开口泡)。
(2) 玻璃释放的Na20渗入底砖结构中,反应生成霞石类矿物,伴随20%左右的体积膨胀,反应层卷曲剥落上浮。
(3)砖体水平断裂,上半块上浮,俗称 "7英寸效应"(1英寸=0.0254m)。
(4)底砖拱起。
(5)封孔料分层剥离漂起,造成玻璃下表面划伤缺陷。
(6)固定底砖的螺栓被锡液侵蚀熔断,底砖漂起。
(7)槽底漏锡。
引起以上事故的原因可能是以下一种或几种因素的综合。
(1) 锡槽底砖含水量大,升温烘烤时未排尽,生产中槽内温度波动时会大量冒泡,气泡上浮冲击并破坏柔软的玻璃带,形成板下开口气泡质量缺陷。另外,槽底中的水分被烘烤升华之后,留下许多贯穿气孔,锡槽保护气很容易渗透,也易引起冒泡。
(2) 黏土质量锡槽底砖吸收来自玻璃中的Na20, 在与锡液的接触面上,黏土砖的玻璃相和Na20发生反应,形成霞石类矿物,并伴随体积膨胀(20%)。当热膨胀剪切力超过砖的强度,新生物霞石剥落上浮,造成玻璃缺陷,并缩短锡槽使用寿命。这种情况一般发生在投产一年后,是困扰锡槽底砖使用寿命最主要的问题之一。主要原因是锡槽底砖透气度较大,抗渗透能力差。
(3) 国外20世纪70年代多次发生底砖"7英寸断裂上浮” 事故,我国在个别生产厂家则发生底砖拱起事故,主要原因是所使用的锡槽底砖的应变率低,一般小于0.5% , 砖与砖之间的膨胀缝也较小,砖体承受极大应力,导致沿固定螺栓孔锥台处水平断裂,砖体上半部分浮起,底砖受热膨胀产生较高的挤压应力,为了释放应力,砖体变形造成底砖拱起事故。
(4) 发生封孔料分层剥离漂起事故的主要原因有两方面。一是封孔料材质不符合设计要求,与底砖材料性能不匹配。二是施工不当。分层捣打,造成封孔料与底砖倒锥孔结合不好。
(5) 发生固定底砖的螺栓被锡液侵蚀熔断,底砖漂起事故,其主要原因有两大方面:一是材质固定螺栓、石墨、封孔料等不符合设计要求;二是施工不当造成。原因主要有:底砖倒锥孔的错质封孔料密封不严;底砖直孔密封不严,致使在底板温度波动的情况下,锡液进人直孔。正常情况下,由于槽底冷却风的作用,底板的温度一般处于150°C以下(低于锡的熔点),即使锡液从砖缝流到底板上也会凝固,并不会进到直孔中。但在停电、停风等不正常情况下,底板冷却不够,锡液进入直孔,由于螺栓颈部的温度高于锡的熔点,使锡处于熔融状态,从而一直对螺栓产生侵蚀。锡槽底板不平整,造成底板与底砖之间有较大缝隙,石墨粉在施工中容易渗入缝隙中,使直孔中石墨粉不易捣实,施工效果较难保证。
(6) 在生产稳定的前提下,槽底漏锡的原因有两方面。一是槽底钢壳焊接质董差;二是边封料捣打不严,造成锡液直接接触并侵蚀槽底钢壳。
(玻璃熔窑 )